·破碎錘機芯韓國進口,{lx1}的熱處理技術:增強抗熱、抗磨損性能。
·低耗油設計:在保證油壓不變的情況下減小油缸體積,降低燃油消耗。
·機芯的耐久性設計:采用活塞環狀油道設計,減少阻力,使活塞缸體更持久耐用。通過反彈力極小化的設計,保護機芯,擁有更長的使用壽命。
·甲板的耐久性設計:裸露的甲板采用了高強度鋼板,以減小磨損程度。
·油封的耐久性設計:在油封被壓面增加回油道設計,減輕油封壓力,提高油封使用壽命。
·低噪音設計(可選):有噪音限制的城區,通過減震橡膠墊,和密封箱有效降低噪音,可選用低噪音托架破碎器。
強大的液壓加氮沖擊系統
·新型液壓氮氣驅動系統可以為破碎器提供強有力的打擊能量,性能優越,的沖擊動能帶來{gx}的生產效率。
液壓破碎錘內部為密閉空間,除了空氣和液壓油外,如果進入雜質或者其他硬性物體,就可能使破碎錘活塞拉傷,如果嚴重拉傷,可能使整個破碎錘報廢,因此工馬機械建議廣大破碎錘使用者,定期保養破碎錘對于破碎錘的壽命至關重要,三個月或者600小時更換破碎錘密封件的時候,查看活塞以及油缸內部情況,當然如果是輕度拉傷,可以使用以下方法修復。
液壓缸活塞桿拉傷后,會使得破碎錘內部空間產生泄漏,若不及時處理,輕則影響正常使用,重則使液壓缸不能工作。我們的修復方法是,對較輕的拉痕采取局部修磨拋光的方法修復;對較重的拉痕則采取焊補加人工修磨的方法修復。
拉痕的形成:對起重機解體后,發現有一根變幅缸活塞桿被嚴重拉傷,拉痕并排6條。造成破碎錘配件拉傷的主要原因是:破碎錘油封脆化呈塊狀脫落以后,不但失去了防塵作用,而且該處還堆積了許多灰塵與雜志,使活塞桿直接與雜質硬磨,導致活塞桿被拉傷,傷痕再刮壞缸口橡膠密封組件,造成液壓缸嚴重外漏。
修復要求:填料與母材必須結合牢固、平滑;調料必須耐用并易于手工加工;手工加工必須保證活塞桿直徑誤差小于0.06mm。經分析,決定采用的填料為J422焊條。
因為,酸性焊條對鐵銹、油污及水分不敏感,不容易產生氫化孔;工藝性好,易于操作;焊縫成型美觀;材料硬度適中,易于手工加工;電弧穩定,熔深較大,與母材結合牢固。
修復工藝
先將要焊的部位清洗干凈,然后用濕泥巴將拉痕四周圍住。
選用直徑2.5mm的焊條,將電焊機電流調至120A,采取直線運條法平穩施焊。
活塞斷裂
全部焊完之后,將泥巴與熔渣qc干凈,用粗銼沿活塞桿圓周進行進行修銼并留0.1-0.2mm的加工余量。
車一個外徑185mm、內徑125mm、長150mm的圓筒當靠模(活塞桿外徑125mm),沿軸線鋸開,一個為粗模,另一個為精模。
在粗模內壁涂上一層薄薄的紅印油,接著將粗模緊靠在活塞桿待修部位上沿軸線往復磨合幾次,然后用細銼將活塞桿上較重的紅印銼掉。如此反復修銼,{zh1}留0.04-0.07mm的加工余量。
再用320目的砂條蘸煤油配合精模將活塞桿修磨至規定尺寸。
{zh1}用砂布背面蘸煤油進行手工拋光。經測量,誤差僅為0.03mm。
該挖掘機破碎錘修復后,經過一年半的使用,變幅液壓缸始終沒有出現過外漏現象,同時活塞桿光滑、無銹斑。