空壓機是通用的機械設備,現在被廣泛的應用在各個領域,空壓機因電機功率和主機軸的長短,排氣量會有大小。下面就客戶提出的空壓機排氣量不足的現象做一下簡單的分析。
一、選型過小
部分新用戶剛剛開始不知道自己生產的具體用氣情況,就大約的選型。有時候就會出現排氣壓力上不來,低于額定的排氣壓力,不能滿足工廠的正常用氣。如果出現這種情況,就可以先檢查一下管路是否有漏氣點:關閉儲氣罐后面的閥門,如果機組能夠很快的升上壓力,打開閥門,壓力很快下降,并最終在一個壓力點上,這是就可以確認,空壓機機組選型過小,機組排氣量小于生產的實際用氣量。
解決辦法:增加新的機組,使空壓機的排氣量大于用氣量10-20%最科學。
二、保養是否及時
很多時候,空壓機排氣量下降,沒有什么大的問題,就是客戶疏于保養,空壓機空濾堵塞導致,更換新空濾后便可正常使用。如果環境不是很理想,空壓機運行2000小時后便應檢查空濾是否堵塞,輕者可以用壓縮氣體除塵;堵塞嚴重,則應更換新的空濾。
另外,除空濾外,潤滑液和其他濾芯也很關鍵,檢查潤滑液是否在標準范圍之內,如缺少,適當添加即可。
三、進氣閥是否全部打開。
空壓機排氣量下降,檢查機組,剛剛保養,排除三濾和油品問題,這是首先檢查空壓機進氣閥,拆下進氣軟管,開啟空壓機,觀看進氣閥的開口度是否正常。進氣閥理論設計使用壽命是動作10萬次,因每個廠家使用品牌批次不同,質量也有所差異,所以進氣閥出現故障可能肯導致機組排氣量下降。
如果空壓機加載時進氣閥不能全部打開,可以斷定,排氣量下降是進氣閥故障,應拆下檢修或是更換。
四、電機故障
以上排除進氣閥故障后,機組排氣量仍然沒有改變,應考慮電機是否有故障,由于電機線圈中發生局部的短路,或是軸承損,電機軸磨損,導致電機轉速低于額定轉速,使空壓機排氣量下降,應檢修電機線圈,軸承等,修復后測試空壓機排氣量。
五、環境改變
環境改變,導致排氣量下降。比如以前在內陸地區使用,因工廠在西北地區建廠,空壓機跟隨其他設備一起到新廠使用,海拔升高,環境變的潮濕,這些都可能導致機組排氣量下降。