有縫隙等缺陷。 5.1漏油原因分析
⑴設計問題:2008年至2013年,該線路3起戶外終端漏油都是Y附件廠家附件,事后部門聯系廠家,廠家指出此批電纜附件可能存在設計問題,即靠封鉛堵油容易存在漏油情況,并表明新產品已更改原有靠封鉛堵油設計方案。
⑵施工問題:通過對三起漏油事件分析,我們發現漏油處都在尾管與襯管間鉛封處,即尾管與襯管間鉛封處存在鉛封不密實或有縫隙等缺陷,從而導致漏油。
圖9 尾管與襯管處封鉛開裂圖片


圖10 尾管與襯管處封鉛開裂圖片
6 建議
多數電纜缺陷或故障都是因施工引起,施工質量的好壞是決定電纜安全運行的關鍵,因此,只有加強對入網產品的檢查,以及強化施工過程的管控,才能有效保障電纜的安全運行,針對此次漏油事件,筆者提出以下幾點建議:
⑴加強對電纜附件的監造,確保合格附件入網運行。
⑵要求廠家對同一批電纜附件進行封鉛檢測,如因技術問題存在假封情況應重新封鉛;如重新封
長園電力技術有限公司 290/500kV
1X3500mm2 超高壓電力電纜附件(戶外終端、中間接頭、GIS終端),于2016年12月13日在中國電力科學研究院(電力工業電氣設備質量檢驗測試中心)順利通過預鑒定試驗。
標志著 CYG長園 電纜連接技術 已進入電壓等級特高、截面積特大的技術頂峰!


長園電力 的產品,從1986年成功地在國內外市場投運以來,奉守 “安全、質量”
的原則,以良好的信譽贏得社會的一致好評。
此次 290/500kV
1X3500mm2 電纜附件的成功開發,是長園電力電纜附件技術的一個重大的里程碑,也大幅度提高了長園電力為電力系統fu務的綜合實力。
1.1.1 接頭
a)
接頭規格為:110 kV /400.500.630mm2。
b)
接頭應為預制式。
c)
接頭接線管與電纜銅導體必須采用壓接方法進行連接。
d)
接頭應有與電纜金屬護套和外護套相同電氣和機械性能的結構,防水性能良好,與金屬護套有可靠電氣連接。
e)
直埋接頭應有加強保護盒,保護盒內填充無需加熱處理的防水材料。
f)


絕緣接頭絕緣隔板的絕緣水平應滿足:
i. 1分鐘耐受直流電壓: 40kV
ii.
耐受沖擊電壓: 75kV
1.1.2 戶外終端
a)


規格:110 kV /400.500.630mm2。
b)
出線桿:出線桿與電纜銅導體必須采用壓接方法進行連接。
c)
瓷套終端終端頂部應能承受2kN的水平荷載。
d)
瓷套終端應有防暈罩和彈簧緊壓裝置。
e)
瓷套終端內的絕緣填充物應為硅油。
f)
瓷套管爬距應滿足3.9.2(b)的要求。
g)
硅橡膠終端爬距應滿足3.9.2(b)的要求。
h)
應配有出線金具。