近年來,由于水泥磨工藝的能量消耗較高,不僅降低了水泥企業的產量,而且影響了水泥企業的市場競爭力。本文通過分析水泥磨能耗高的原因,提出水泥磨節能提產的措施,為水泥企業節能降耗生產提供依據。
一、水泥磨高耗低產的原因
1、石灰石粒度較大,采用滾動破碎容易飽磨;且物料的水分含量較多,下料溜子容易堵塞,水泥磨的產量和運轉率較低。
2、水泥磨二倉級配不合理,平均球徑較大,導致出磨物料粒度偏粗。
3、外摻硅粉的混料工藝不合適。工藝流程沒有達到{zy}化,主要體現在因為硅粉摻量較低,只有3%,但摻入方式是從混料機加入,混料系統設備功率達81kW,通過工藝流程改進,停用混料設備。
二、水泥磨節能提產的改造措施
1、針對出磨篦板篦縫偏小,孔徑tgl過低,物料通過量偏少的問題,更換出磨篦板,壁縫由4mm改為6mm,并去掉了原篦板外圈的盲板部分,增加孔徑率,由原來的12%增加到14.5%,水泥磨出磨通過量大大增加。出磨篦板更換前,回料量達到60t時,磨頭開始吐料,更換后,回料量達到150t時,磨頭沒有吐料現象,為提高產量創造了很好的條件。
2、降低平均球徑可以降低出磨物料細度,在磨機不飽磨的前提下,盡可能降低研磨體平均球徑。從而降低出磨細度,提高產量。
3、針對混料系統耗電問題,安裝一臺功率4kW風機用斜槽至出磨提升機,硅粉入出磨提升機,停用混料系統設備,節電77kW。改造后工藝流程見圖1。 圖1中硅粉庫內物料通過計量稱入出磨提升機,經過選粉機選粉后進收塵器,收塵器物料經水泥入庫提升機,再入水泥庫。
通過對水泥企業能耗的原因分析并實施改造措施,完善了水泥磨生產中的能耗高、產量低的問題,不僅提高了水泥企業的生產效率和經濟效益,同時提升了企業的市場競爭力,提高了水泥企業的可持續發展能力。
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