近年來,由于水泥磨工藝的能量消耗較高,不僅降低了水泥企業(yè)的產(chǎn)量,而且影響了水泥企業(yè)的市場競爭力。本文通過分析水泥磨能耗高的原因,提出水泥磨節(jié)能提產(chǎn)的措施,為水泥企業(yè)節(jié)能降耗生產(chǎn)提供依據(jù)。
一、水泥磨高耗低產(chǎn)的原因
1、石灰石粒度較大,采用滾動(dòng)破碎容易飽磨;且物料的水分含量較多,下料溜子容易堵塞,水泥磨的產(chǎn)量和運(yùn)轉(zhuǎn)率較低。
2、水泥磨二倉級(jí)配不合理,平均球徑較大,導(dǎo)致出磨物料粒度偏粗。
3、外摻硅粉的混料工藝不合適。工藝流程沒有達(dá)到{zy}化,主要體現(xiàn)在因?yàn)楣璺蹞搅枯^低,只有3%,但摻入方式是從混料機(jī)加入,混料系統(tǒng)設(shè)備功率達(dá)81kW,通過工藝流程改進(jìn),停用混料設(shè)備。
二、水泥磨節(jié)能提產(chǎn)的改造措施
1、針對出磨篦板篦縫偏小,孔徑tgl過低,物料通過量偏少的問題,更換出磨篦板,壁縫由4mm改為6mm,并去掉了原篦板外圈的盲板部分,增加孔徑率,由原來的12%增加到14.5%,水泥磨出磨通過量大大增加。出磨篦板更換前,回料量達(dá)到60t時(shí),磨頭開始吐料,更換后,回料量達(dá)到150t時(shí),磨頭沒有吐料現(xiàn)象,為提高產(chǎn)量創(chuàng)造了很好的條件。
2、降低平均球徑可以降低出磨物料細(xì)度,在磨機(jī)不飽磨的前提下,盡可能降低研磨體平均球徑。從而降低出磨細(xì)度,提高產(chǎn)量。
3、針對混料系統(tǒng)耗電問題,安裝一臺(tái)功率4kW風(fēng)機(jī)用斜槽至出磨提升機(jī),硅粉入出磨提升機(jī),停用混料系統(tǒng)設(shè)備,節(jié)電77kW。改造后工藝流程見圖1。 圖1中硅粉庫內(nèi)物料通過計(jì)量稱入出磨提升機(jī),經(jīng)過選粉機(jī)選粉后進(jìn)收塵器,收塵器物料經(jīng)水泥入庫提升機(jī),再入水泥庫。
通過對水泥企業(yè)能耗的原因分析并實(shí)施改造措施,完善了水泥磨生產(chǎn)中的能耗高、產(chǎn)量低的問題,不僅提高了水泥企業(yè)的生產(chǎn)效率和經(jīng)濟(jì)效益,同時(shí)提升了企業(yè)的市場競爭力,提高了水泥企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展能力。
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