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這是一臺專用機床,加工程序是由德國機床廠家編制的。根據機床工作原理、加工程序運行和故障現象進行分析,認為應該是工件夾具的狀態出現了問題。這臺機床采用夾具內脹夾緊工件,同時尾座頂緊工件柄部的中心孔。檢查夾具的狀態顯示頁面,如圖2所示。觀察夾具的狀態,在工件夾緊時,數據顯示的是夾緊,但信息顯示的是釋放(RELEASED)和超程(OVERSTROKE),顯示信息與狀態不符。
夾具狀態顯示頁面
觀察套筒的狀態顯示頁面,如圖3所示,很多數據是0,數據沒有傳送過來。由此說明,夾具和的狀態數據都有問題。
對加工程序進行分析,發現夾具和的功能是在子程序SPF403中用參數R813來預設置的,如圖4所示。查閱機床說明書,R813是加工過程中夾緊裝置預設置參數(Presel. clamping device forprocessing RP)。從SF403子程序可以看出:R813設置為0,夾緊和沒有功能;R813設置為1,設置夾具外夾;R813設置為2,設置夾具內夾;R813設置為3,設置夾具外夾和同時動作;R813設置為3,夾具內夾和同時動作;R813設置為5,只用。在這個程序中R813已經設置為4,沒有問題。
套筒的狀態顯示頁面
夾具與功能設置
在執行加工程序過程中,觀察參數R813的狀態,其數值開始是0,瞬間變為4,但又變回0,說明工件夾緊預設置異常。
SPF403增加暫停指令
為便于觀察,在子程序SPF403中R813賦值后,設置暫停指令G04 F300(見圖5),暫停300s。然后執行加工程序,在程序執行暫停指令期間,檢查R813的狀態為4,說明已將R813賦值為4,沒有問題。待暫停之后,執行其他程序時,R813又變為“0”[1]。
這臺機床的加工程序比較復雜,在執行加工主程序時,需要調用的子程序就有十幾個,為了便于查閱和分析加工程序,將加工程序通過串行通信口下載到計算機中。
在計算機中用WORD打開下載的加工程序文件,進行檢索查看,發現SPF5子程序(見圖6)包含有關于參數R813的語句。
程序SPF5
根據編程手冊對這段程序進行分析。@111R813 K1 K10 K2 K20 K3 K30 K4 K40 K5 K50 @100K90 語句的含義是:R813為1時跳轉到N10語句,R813為2時跳轉到N20語句,R813為3時跳轉到N30語句,R813為4時跳轉到N40語句,R813為5時跳轉到N50語句,R819為其他數值時跳轉到N90語句[2]。
因為之前R813設置為4,所以執行這段程序后應該跳轉到N40語句。繼續分析如下:N40 @122R925 K0 K90 M94語句的含義是R925為0時跳轉到N90語句,否則執行M94指令;N41 M13語句的含義是執行M13指令;N42 @100 K100語句的含義是跳轉到N100語句。
如果R925的數值不是0,就應該執行M94(夾具與同時動作)、M13(設置內夾),將預置信號傳遞給PLC。由于檢查參數R925的數值一直為0,所以執行N40語句時,程序不執行后面的M94和M13,直接就跳轉到N90語句,將R813設置為0。至此,已經找到問題的關鍵是R925的數值被設置為0[3]。
查閱機床說明書, 參數R 9 2 5 為可用(Memory:tailstock available)設置參數。設置為0,系統程序認為不可用。繼續檢索程序發現在子程序SPF1(見圖7)中對R925進行了處理。其中語句@308 R925 K8004 K6的含義是:將PLC用戶數據位8004.6的數值送入參數R925[4]。
包含參數R925的子程序SPF1
3 故障處理
利用系統功能,查看PLC用戶數據位8004.6(見圖8),發現其數值確實是0,將其更改為1后,加工程序恢復正常運行[5]。
系統PLC用戶數據位
4 結束語
這個故障就是系統PLC用戶數據位8004.6由于偶然因素變為0而引起的。
在這個故障檢查過程中,多次遇到西門子@編程指令,這在一般程序中是很少見的。由于故障原因是系統PLC用戶數據的設置出現了問題,所以還要對西門子840C數控系統的結構有所了解。另外,下載加工程序到計算機中,使用WORD進行檢索,可以達到事半功倍的效果