根據洗衣粉行業污水的特點,通過類似污水的小試,選擇了以物化法處理為主、生化法為輔的工藝路線,其流程如圖所示。
由于污水中存在大量表面活性劑,如不先將其大部分去除而直接采用生化處理,通過鼓風曝氣將會產生大量的泡沫將活性污泥浮出,使曝氣池或接觸氧化池都無法正常運行。
該工藝流程在隔油沉淀之后,先通過鼓風除沫,使表面活性劑富集在泡沫中,再通過消泡設施使之形成少量的濃縮液,可供回收利用或灑在鍋爐房的燃煤中,通過焚燒xc二次污
染。除沫池的出水進入預曝調節池,進行混合均質、充氧:再經投藥混凝氣浮處理,通過混
凝劑的吸附,氣浮分離,使易生成泡沫的表面活性劑轉移到浮渣中而被進一步去除,同時也
去除了懸乳物與膠態有機物。{zh1}經兩座碳生物膜氧化塔進行深度處理,通過活性炭的吸附
與生長在炭粒表面的大量生物膜的生化作用,對剩余的COD與殘存的表面活性劑進行氧化
分解而使水質得到凈化。
采用這種工藝流程處理合成洗滌劑行業的污水,當時在省內、甚至在國內尚屬sc,通
過工程實踐,取得了良好的效果。
3)主要構筑物及設備
(1)鋼筋混凝土結構提升井1座,總容積llOm3,內設AS30 - 2CB型潛污泵2臺,1用1
備,由液位自動控制。
(2)鋼筋混凝土結構地卜式合建的隔油沉淀池、除沫池、調節池1座,總容積600m3。隔油沉淀池前端設有細格柵與渣池,人工清理;浮油人工撇取;穿孔管水力自流排泥。除沫池與調節池內設有微孔曝氣器,除沫池上沒有離心式引風機。調試期間,調節池上出現人量泡沫溢出隨風飛揚,影響周圍環境。同時也表明除沫池停留時間不足。隨后在調節池上增設了鋼蓋板,后端留進風u,前端用風管將泡沫引入除沫池內,防止了泡沫飛揚,也提高除沫效果。濃液池設小型潛水泵1臺,定期將濃液排至煤場。
(3)磚混結構污泥干化池2座,總容積60m3
(4)磚混結構清水池1座,溶積50m3
(5)磚混結構主站房1座,建筑面積389m2,包括水處理間、投藥間、機房、配電值班
室、化驗室、辦公室等。
主要設備有:RC - 65型氣浮水處理設備1套,處理能力65n13/h; SWT - 30型碳生物膜氧化塔2臺;D22×21- 10/5000型羅茨鼓風機2臺,一用一備;混凝劑投配設備2套,可投加PAC與PAM兩種藥劑;石灰乳投配設備1套,以備在跑酸時,將石灰乳投在提升泵前用;配套的污水泵、過濾泵、溶氣水泵、污泥泵、反沖泵、石灰乳泵,包括備用大小共11臺,另配有It的單軌電動葫蘆1臺,可以將藥劑與活性炭提升至2層平臺一卜。處理站總裝機容量約85kW,經常使用的設備共35kW。
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