玻璃鋼吸收塔濃縮段循環噴嘴堵塞問題。玻璃鋼吸收塔運行一段時間后二級循環流量會逐步下降到300t/h以 下,檢査發現濃縮段噴嘴有堵塞的現象。試驗分析結果發現硫酸銨晶體是堵塞物的主要成分。在 降低灰含量條件下,系統結晶條件較好,較高的固含量能使硫酸銨迅速結晶,在噴嘴處形成堵 塞。首先優化了玻璃鋼吸收塔內濃縮段噴嘴結構和布置,對噴嘴、連接管道進行改造;其次控制系統內固含 量濃度,通過定期取樣分析跟蹤系統溶液的固含量,另外在二級循環上加裝過濾器,定期清理過濾器,減少了玻璃鋼吸收塔塔內濃縮段噴嘴堵塞現象,兩塔濃縮段溫度比較平穩。
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玻璃鋼吸收塔控制設備腐蝕問題。針對機泵、閥門、管道、鋼結構存在的腐蝕現象,通過規范操作, 加強運行維護,加強技術攻關,基本弄清玻璃吸收塔內設備腐蝕、沖刷的部位和主要原因。對重點設備 實施減緩腐蝕措施,定期對設備進行防腐處理,果斷xc現場跑冒滴漏,避免直接接觸腐蝕。同 時,制定了部分設備的換型、換材質計劃,將循環泵葉輪、泵殼及離心機篩網等原用材質316L 替換成高性能的2205雙向不銹鋼部件;對漿料管道、閥門、管件等容易受到劇烈沖刷的部位更 換性能更髙的玻璃鋼材料。
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塔器組裝:
(1)將固化好的筒體內襯和封頭脫模,切割成設計文件規定的尺寸。
(2)用組裝環將筒體內襯和封頭對接,將組裝環調整到公稱直徑Φ-30mm,組裝環插入筒體內襯,脹緊組裝環至工稱直徑Φ-15mm,將下封頭套在組裝環外露部分,緩慢脹緊組裝環,并測量內襯周長及3點(均布)直徑,至達到標準要求。
(3)鋪設對接縫外加強層,打磨接縫區,由內至外階梯式(寬度遞增)鋪設外接縫,最外層寬度不小于500mm。整體加強完畢,用內襯樹脂及短切氈粘接內縫,由外至內階梯式(寬度遞增)鋪設。
(4)過程檢驗。
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