造成鍍銀鍍錫鍍層發花、粗糙及分散能力差的原因:(1)零件處理不干凈;(2)電鍍時電流密度過大;(3)焦磷酸鹽鍍銅液有問題;(4)氰hua物鍍銀鍍錫液有問題。現場分析中我們重復進行電按鍍操作過程,零件前處理、電鍍均嚴格按照工藝要求進行,仍有故障出現,排除了第yi、第二條原因;零件鍍銅后再鍍鎳,故障消失。分析鍍銅、鍍銀溶液,各成分含量均在工藝規范之內,而且鍍銅后零件表面鍍層均勻,排除了第三條原因,同時結合鍍銀鍍錫分散能力差的現象,初步認定問題的癥結在鍍銀鍍錫液。從鍍銀鍍錫液成分分析顯示,其成分含量均在工藝范圍內;赫爾槽試驗顯示:試片整體鍍層均勻性差,低電流密度區鍍層薄。種種現象表明,此次故障是由雜質污染造成。
在滾鍍光亮鎳溶液中,硫酸鎳濃度的變化范圍較大,低濃度的鍍液覆蓋能力好,但濃度過低,鍍液的穩定性差,pH變化較kuai。高濃度鍍液穩定性好,但由于鍍件對鍍液的帶出,鎳鹽的損失量較大。實踐表明,硫酸鎳的質量濃度控制在120~150g/L范圍比較適宜。
添加硫酸鉀導電鹽后,鍍鎳溶液的導電性能有了明顯的提高,采用原高濃度鍍鎳工藝時,槽電壓需控制在12~15V(滾鍍鎳由于滾桶眼導電面積小,槽電壓較高)。低濃度鍍鎳溶液中硫酸鉀的質量濃度為40g/L時,就可以明顯提高鍍液的導電性,將硫酸鉀控制在60g/L左右,就能wq滿足鍍液導電性能的要求。在生產中,可根據槽電壓的變化情況向鍍液中補加硫酸鉀,也可參鍍液的波美度補加硫酸鉀。


在滾鍍光亮鎳溶液中添加硫酸鉀后,槽電壓有所降低,在實驗室中對鍍液做霍爾槽試驗發現,試片的光澤度與原來相比有所提高。實驗還表明,在電流相同時,電壓降低,光劑的消耗量下降。
氯離子在鍍液中一是起陽極活化劑作用,二是提高鍍液的導電性能,但氯離子同時又具有增加鍍層內應力的副作用。在鍍鎳溶液中添加硫酸鉀后,用氯離子提高鍍液的導電性已經不重要了,降低了氯化鎳的用量,在車間生產中,將氯化鎳的質量濃度控制在45~50g/L。如果遇到鎳角的溶解性較差的情況時,可以適當提高氯化鎳的濃度。
采用本工藝后,將pH控制在4.0~4.4的范圍內,鍍件的顏色較好,如果pH過高,鍍層則發黃。為了穩定鍍液的pH,尤其是在電鍍過程中鍍件表面附近鍍液的pH,在本工藝中提高了硼酸的用量。

