重介選煤是選煤廠常用的洗選方法,磁選機作為回收重介質的主要設備,對降低選煤廠介質消耗,提高選煤效率具有重要影響。由于磁選機不合理的生產工藝和操作失誤等原因,造成選煤廠介質消耗問題日益嚴重,為了降低介質消耗,對磁選機進行了改造。
一、影響磁選機介質回收率的主要因素
1、不合理的生產工藝的影響
選煤廠磁選機入料分為精煤脫介篩稀介和系統分流出的合格介質。精煤脫介篩稀介直接流入磁選機,精煤脫介篩稀介濃度較低,系統分流出的合格介質由泵給入磁選機,濃度較高、密度較大、含泥量高,且分流量不穩定。由于磁選機的入料量和入料性質不穩定,造成了磁選機回收效率低,生產介質消耗大。
2、操作不當,造成磁選機工作異常
在煤礦選礦生產過程中,由于崗位人員操作不當或操作失誤,導致磁選機入料管和底流管堵塞,引起磁選機工作異常,這也是磁選機回收率低的主要原因。因此,保證磁選機正常工作,避免跑、冒、滴、漏的發生,離不開合理的操作與管理。
3、磁選機溢流裝置
磁選機溢流裝置主要用于控制介質流流失,在達到磁選機的設定后,通過調節機內液位,使溢流口有連續的液流,保證磁選機磁選效率高。原有的磁選機溢流裝置只是在溢流口處設置一個塑料薄板,事先調節好開孔度,擱置到溢流口處。當開孔度需要調節時,需要停止給料來進行調節,既費時費力,又降低選煤生產效率。而且塑料板上方容易積存物料造成塑料板堵塞,需停車清理極不方便。
二、提高磁選機介質回收率的方法
1、調整稀介泵沖泵水閥門,合理控制磁選機入料濃度在20%~30%,回收效果達到更佳。
2、增加排料控制閘門。制作一組不同孔徑的調節板,在調節板上安裝用于固定、更換的手柄,操作人員利用此裝置可根據磁選機的處理量在線準確控制溢流量。
3、及時清理入料管、尾礦管,保證溢流量,且沿槽寬均勻分布,尾礦溢流高度距離分選槽頂端約為15mm。停車時應及時清理入料槽及箱體內的雜物,使其暢通,以保證磁選機的回收效果。
4、定時檢查調整磁選機精礦刮介皮子松緊度,磨損嚴重及時更換,刮介皮子不能有效刮除滾筒表面附著,也是造成介質損耗偏高的一個重要原因。
5、磁選機來料的合理布置。將場強高的磁選機布置在中煤脫介篩或矸石脫介篩下的稀介段,因為中煤或矸石段磁性物含量大,如果這兩段磁性物不能回收,其介質損失將非常大。
磁選機工作的好壞對于選煤廠的介質消耗影響很大,通過以上對磁選機的改造,保證了磁選機達到了工藝效果,降低了選煤廠的介質消耗,提高了選煤廠的經濟效益及社會效益。
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